——记全国劳动模范、上海石化聚丙烯联合装置技师高国强
1990年2月,上海石化塑料部从意大利引进的第一套聚丙烯装置,经过基建、安装、试车,终于正式投
料开车了。那是套集机械、电气、仪表于一个系统的现代化生产技术装备。它真像个魔术师,各种化工原料在密闭的管道和槽罐里进行化学反应,变成粉状的聚丙烯;然后又被输送到挤出造粒机,变成粒状的成品出来。
谁知装置投产不久,那挤出机就遇上麻烦。管道里的聚丙烯粉料经常会结块,以至粉料送不进挤出机。这样,挤出机就空载,或者使里面的切粒刀断裂,从而迫使它停车,有几次还造成装置全线停车。车间技术人员想尽各种办法,都没能解决问题。
小青年解决大问题
这时,有个名叫高国强的青年工人,总是在挤出机房旁徘徊不去。唉!真叫人心痛呵!高国强想,开车两年,挤出机就为此断刀停车18次,单是更换切粒刀就花费6.6万马克,更不用说停车对生产造成的损失了。怎么办呢?于是,高国强认真地动起脑筋来,他要试着解决这个难题。
有一天,他象往常一样在挤出机旁兜来兜去,一个念头突然间冒出来:工艺上无法消除粉料结块,是不是可以在设备上剔除“结块料”呢?对了!挤出机上方有个粉料与添加剂的混合器,如果在它的上面加一道过滤网,挡住“结块料”,并且及时清理,不就行了吗?
他的办法很有创意,也具备可行性,很快被采纳了。方案实施后,又在细节上作了一些改进,效果很好,挤出机连续运转的周期就此大大提高了。
农家子弟下苦功
高国强,一个青年工人,怎么会有这样的能耐呢?
高国强是农家子弟,1987年高中毕业考进了上海石化技校。父亲拿着录取通知书对他说:“阿国,石化是国家支柱产业,上海石化在上海是数一数二的利税大户,你要好好干,有出息的。”高国强眼睛里闪着光,使劲地点头应道:“我一定好好干!”
当时,上海石化塑料部正在扩建两套引进的聚丙烯装置,高国强在技校就读的那个班,便是为其定向培训操作工的。技校老师说:像这样科技含量高的装置,在国外,操作工都有大专以上的学历。同学们听了很惊讶,有人担心说:“那我们怎么做得好?”老师说:“事在人为嘛!”高国强不声不响地下了决心:笨鸟要先飞,我要学好这门技术,非下苦功不可。
技校学习结束后,高国强被安排到聚丙烯车间的后工段,在基建期间继续接受培训。培训内容又多又难,同学们一天下来都叫累,晚上回宿舍大多数打打扑克,看看小说。这些活动高国强也喜欢,但他把这些娱乐时间都用在学习上,弄懂应该弄懂的,记住必须记牢的。
装置基建就绪后,车间忙着单机试车。那台从德国进口的挤出造粒机,就在高国强所在的后工段,它既复杂又精密。这段日子里,仪表工检测仪表,高国强在旁边看;电工调校电器,他在旁边问;机修工检修设备,他在旁边学;中外技术人员研讨问题,他在旁边听。他把看到的学到的统统记在了小本子上,连阀门开关的角度都没遗漏。晚上回宿舍,再分析、归纳,重新写到硬面抄上。
装置开车前,操作工先到岗位翻班。高国强上夜班时,白天也经常在装置现场。有人不理解来问他,他说:“外国技术人员不上夜班,他们白天在现场指导,我不来就学不到了。”
高国强钻研技术的苦功没有白花,他全面熟悉了挤出机的工艺和设备,在工作中开始崭露头角,这次解决“结块料”问题仅是个开始。
外方专家翘起大拇指
1991年3月,第二套聚丙烯装置也开始了系统设备试车。装置的生产工序是由前向后延伸的,试车却是倒着来,首先试后工段的风送系统。这系统用风力把聚丙烯成品料从管道中送到包装车间,装袋后就可以出厂了。新建的两套装置一模一样,高国强他们按照第一套装置上的成熟工艺,组织了第二套装置风送系统的试车。结果很意外,风送能力只达到设计值的一半。
意大利坦克尼蒙特公司的现场总代表捷克米尼,怎么也不相信明摆着的试车结果。他说:“你们搞错了,不可能!”他决定亲自指挥第二次试车。
第二天一早,捷克米尼就到生产现场,亲自巡检设备、电气,一一确认试车准备工作。一切都按部就班,有条不紊,足足忙了一个上午。午饭后,“ALL OK”,正式试车。结果是与第一次完全相同。捷克米尼想不通了,他参加过好几个国家的聚丙烯装置的建设,很有经验,也很自信。这次试车首战失利,不光是脸上挂不住,整套装置的试车也已排下倒计时的网络计划,这如何是好?
第三天,高国强来找捷克米尼,建议修改试车的工艺参数。原来在第一次试车失败后,他就在反复思索,他坚信操作没有失误,认定问题出在设备上。两天里他在两套装置的现场反复查看设备,互相对照,最后发现第二套装置的送料管道的口径小了。他对捷克米尼说:“管道细了。风力照旧,风送能力当然减弱。只要提高鼓风压力,就能解决问题。”
第三次试车,一举成功。在场的中方领导和外方专家都很高兴。捷克米尼走到高国强面前,一手拍着他肩膀,一手翘起大拇指,用生硬的中国话大声说:“了不起!”
他改进了专家的办法
我们时常会碰到一些很无奈的事情。挤出造粒机调换新的切粒刀时,那磨刀的程序一如既往。德国WP公司出品的造粒机,有16把切粒刀散布在一个刀盘上,刀刃与有蜂窝状小孔的模板紧密相贴。刀盘旋转时,切粒刀就把挤出模板小孔的聚丙烯切成颗粒状。由于切粒刀的尺寸,存在着技术指标允许的误差,16把刀装上刀盘后,必然会形成些许的参差不齐,无法使每把刀都与模板紧贴。挤出机的要求是很高的,只要有1把刀与模板之间还存在一丝空间,就不能正常运行。如果强行开机使用,就会造成断刀的恶果。
挤出机引进后试生产期间,德国技术专家是这样解决这个问题的:装上新刀具后,让机器空运转,使高出的切粒刀磨去多余的几丝,这切粒刀是高硬度高耐磨的,要磨去这几丝,少则24小时,多则几天几夜。
德国专家撤走后,磨刀的做法也一直被沿用下来。每次换刀,操作人员只能傻呆着干等。又有什么办法呢?制造商的专家就是这么传下来的。
高国强又急起来了。前道聚合工序开起来了,造粒机不能跟上,产品就只能出粉料。粉料与粒料成品的售价相差很多。一定要想办法减少磨刀的时间,使企业减少经济损失。
德国专家用这种办法,是因为他只管设备的使用。高国强就不同了,他是站在企业主人的立场上来对待的,看到企业效益受损失,心里就痛。办法是有心的人想出来的,高国强想出了一个好办法,使每次磨刀的时间缩短到二三个小时。他提出的合理化建议,点穿了也很简单:把原来是操作工直接在刀盘上调换切粒刀,改为由高水平的钳工把刀盘拆下来,放在平板上矫正16把刀的平面,使它们基本上实现了一致。
他成了技改“专业户”
高国强在聚丙烯装置上进行了一项又一项技术革新,其中的技术含量,也随着他本人学历的提高和工作经验的积累,在不断提升。
1998年1号聚丙烯装置进行技术改造,年设计生产能力从7万吨提高到10万吨。改造实施后,挤出机的产量偏低,阻碍了改造成果的充分发挥。高国强带领攻关组,通过优选装置聚合工序所用的催化剂的品种,提高聚丙烯粉料的粒径分布,从而提高挤出机的造粒速度,解决了影响产量的“瓶颈”。
1999年2号聚丙烯装置进行增量改造。高国强主动向负责挤出机改造的德国WP公司专家提出建议,希望改造添加剂系统的控制程序设定,他提供了比原方案更合理的程序设定,他的方案被外方专家所采纳,并被他们用到其他国家的同类挤出机上。
两套装置在增量改造的同时,也引进了一批新品种的生产工艺,为产品占领市场、赢得高附加值创造了条件。但其中的高速纺专用料,却在试生产时屡屡遭受挫折,外方的专家也无可奈何。问题出在添加剂注入系统,但问题涉及的方面很复杂。高国强从2000年5月至2001年5月历时一年,组织专题攻关,进行了5次技术改进或改造,有设备的也有工艺的,解决了高速纺专用料的生产难题。现在上海石化的这个产品,已被制造聚丙烯高速纺丝生产线的外方专利商,定为中国市场的试车专用料。
高国强对引进装置作了一系列的革新,创造了巨大的经济效益,先后获得全国十大杰出青年岗位能手、上海市劳动模范、上海市建设工业新高地争先创优活动先进个人、全国劳动模范等光荣称号。
高国强讲故事
前面几段高国强的小故事,都是前几年的事了。他现在是聚丙烯联合装置的副主任了,谁也没料到,他竟然喜欢在管理工作中讲讲小故事。
高国强讲的是美国石油大王约翰·D·洛克菲勒出道前的一段逸事:洛克菲勒年轻时在一家石油公司工作,负责巡检并确认石油罐盖有没有自动焊接好。他在简单枯燥的工作中,想到能否将焊接剂减少一两滴?他终于研制出一种“38滴型”焊接剂,为公司创造了每年5亿美元的新利润。
他说:“我们应当学习洛克菲勒从平凡工作中寻找突破点的精神,以更积极的态度对待工作……”
高国强在岗位职务的转轨变型中,表现出对新事物有较强的适应能力,以及迅捷的发散型和逆向的思维能力。他说:
“近年来,我们装置的运转率达到亚太地区同类装置的一流水平,这是我们的强项,但成绩只代表过去,我们还要再接再厉。与先进水平相比,我们最薄弱的环节是能耗。我们2003年要重点攻关的就是电和蒸汽的降耗。目前还谈不上向先进水平挑战,只是努力缩小与先进水平的差距。搞好节能降耗,我认为,最关键的是我们生产一线的操作人员。只要广大员工都像石油大王洛克菲勒那样,为了节约一滴两滴焊接剂而锲而不舍地想办法,那么,我们装置的能耗水平也能够向先进水平挑战了。”
熟悉高国强的人都称赞他,说他是干一行、爱一行、干一行、好一行。更难能可贵的是,一个青年工人在消化吸收引进技术的基础上,还能改进和发展技术。他在技术问题上是向先进水平挑战,但在本质上是在向自我能力挑战,而如今岗位职务的变更,又使人生向更高的境界拓展。
石化分会供稿
——记全国劳动模范、上海石化聚丙烯联合装置技师高国强
1990年2月,上海石化塑料部从意大利引进的第一套聚丙烯装置,经过基建、安装、试车,终于正式投料开车了。那是套集机械、电气、仪表于一个系统的现代化生产技术装备。它真像个魔术师,各种化工原料在密闭的管道和槽罐里进行化学反应,变成粉状的聚丙烯;然后又被输送到挤出造粒机,变成粒状的成品出来。
谁知装置投产不久,那挤出机就遇上麻烦。管道里的聚丙烯粉料经常会结块,以至粉料送不进挤出机。这样,挤出机就空载,或者使里面的切粒刀断裂,从而迫使它停车,有几次还造成装置全线停车。车间技术人员想尽各种办法,都没能解决问题。
小青年解决大问题
这时,有个名叫高国强的青年工人,总是在挤出机房旁徘徊不去。唉!真叫人心痛呵!高国强想,开车两年,挤出机就为此断刀停车18次,单是更换切粒刀就花费6.6万马克,更不用说停车对生产造成的损失了。怎么办呢?于是,高国强认真地动起脑筋来,他要试着解决这个难题。
有一天,他象往常一样在挤出机旁兜来兜去,一个念头突然间冒出来:工艺上无法消除粉料结块,是不是可以在设备上剔除“结块料”呢?对了!挤出机上方有个粉料与添加剂的混合器,如果在它的上面加一道过滤网,挡住“结块料”,并且及时清理,不就行了吗?
他的办法很有创意,也具备可行性,很快被采纳了。方案实施后,又在细节上作了一些改进,效果很好,挤出机连续运转的周期就此大大提高了。
农家子弟下苦功
高国强,一个青年工人,怎么会有这样的能耐呢?
高国强是农家子弟,1987年高中毕业考进了上海石化技校。父亲拿着录取通知书对他说:“阿国,石化是国家支柱产业,上海石化在上海是数一数二的利税大户,你要好好干,有出息的。”高国强眼睛里闪着光,使劲地点头应道:“我一定好好干!”
当时,上海石化塑料部正在扩建两套引进的聚丙烯装置,高国强在技校就读的那个班,便是为其定向培训操作工的。技校老师说:像这样科技含量高的装置,在国外,操作工都有大专以上的学历。同学们听了很惊讶,有人担心说:“那我们怎么做得好?”老师说:“事在人为嘛!”高国强不声不响地下了决心:笨鸟要先飞,我要学好这门技术,非下苦功不可。
技校学习结束后,高国强被安排到聚丙烯车间的后工段,在基建期间继续接受培训。培训内容又多又难,同学们一天下来都叫累,晚上回宿舍大多数打打扑克,看看小说。这些活动高国强也喜欢,但他把这些娱乐时间都用在学习上,弄懂应该弄懂的,记住必须记牢的。
装置基建就绪后,车间忙着单机试车。那台从德国进口的挤出造粒机,就在高国强所在的后工段,它既复杂又精密。这段日子里,仪表工检测仪表,高国强在旁边看;电工调校电器,他在旁边问;机修工检修设备,他在旁边学;中外技术人员研讨问题,他在旁边听。他把看到的学到的统统记在了小本子上,连阀门开关的角度都没遗漏。晚上回宿舍,再分析、归纳,重新写到硬面抄上。
装置开车前,操作工先到岗位翻班。高国强上夜班时,白天也经常在装置现场。有人不理解来问他,他说:“外国技术人员不上夜班,他们白天在现场指导,我不来就学不到了。”
高国强钻研技术的苦功没有白花,他全面熟悉了挤出机的工艺和设备,在工作中开始崭露头角,这次解决“结块料”问题仅是个开始。
外方专家翘起大拇指
1991年3月,第二套聚丙烯装置也开始了系统设备试车。装置的生产工序是由前向后延伸的,试车却是倒着来,首先试后工段的风送系统。这系统用风力把聚丙烯成品料从管道中送到包装车间,装袋后就可以出厂了。新建的两套装置一模一样,高国强他们按照第一套装置上的成熟工艺,组织了第二套装置风送系统的试车。结果很意外,风送能力只达到设计值的一半。
意大利坦克尼蒙特公司的现场总代表捷克米尼,怎么也不相信明摆着的试车结果。他说:“你们搞错了,不可能!”他决定亲自指挥第二次试车。
第二天一早,捷克米尼就到生产现场,亲自巡检设备、电气,一一确认试车准备工作。一切都按部就班,有条不紊,足足忙了一个上午。午饭后,“ALL OK”,正式试车。结果是与第一次完全相同。捷克米尼想不通了,他参加过好几个国家的聚丙烯装置的建设,很有经验,也很自信。这次试车首战失利,不光是脸上挂不住,整套装置的试车也已排下倒计时的网络计划,这如何是好?
第三天,高国强来找捷克米尼,建议修改试车的工艺参数。原来在第一次试车失败后,他就在反复思索,他坚信操作没有失误,认定问题出在设备上。两天里他在两套装置的现场反复查看设备,互相对照,最后发现第二套装置的送料管道的口径小了。他对捷克米尼说:“管道细了。风力照旧,风送能力当然减弱。只要提高鼓风压力,就能解决问题。”
第三次试车,一举成功。在场的中方领导和外方专家都很高兴。捷克米尼走到高国强面前,一手拍着他肩膀,一手翘起大拇指,用生硬的中国话大声说:“了不起!”
他改进了专家的办法
我们时常会碰到一些很无奈的事情。挤出造粒机调换新的切粒刀时,那磨刀的程序一如既往。德国WP公司出品的造粒机,有16把切粒刀散布在一个刀盘上,刀刃与有蜂窝状小孔的模板紧密相贴。刀盘旋转时,切粒刀就把挤出模板小孔的聚丙烯切成颗粒状。由于切粒刀的尺寸,存在着技术指标允许的误差,16把刀装上刀盘后,必然会形成些许的参差不齐,无法使每把刀都与模板紧贴。挤出机的要求是很高的,只要有1把刀与模板之间还存在一丝空间,就不能正常运行。如果强行开机使用,就会造成断刀的恶果。
挤出机引进后试生产期间,德国技术专家是这样解决这个问题的:装上新刀具后,让机器空运转,使高出的切粒刀磨去多余的几丝,这切粒刀是高硬度高耐磨的,要磨去这几丝,少则24小时,多则几天几夜。
德国专家撤走后,磨刀的做法也一直被沿用下来。每次换刀,操作人员只能傻呆着干等。又有什么办法呢?制造商的专家就是这么传下来的。
高国强又急起来了。前道聚合工序开起来了,造粒机不能跟上,产品就只能出粉料。粉料与粒料成品的售价相差很多。一定要想办法减少磨刀的时间,使企业减少经济损失。
德国专家用这种办法,是因为他只管设备的使用。高国强就不同了,他是站在企业主人的立场上来对待的,看到企业效益受损失,心里就痛。办法是有心的人想出来的,高国强想出了一个好办法,使每次磨刀的时间缩短到二三个小时。他提出的合理化建议,点穿了也很简单:把原来是操作工直接在刀盘上调换切粒刀,改为由高水平的钳工把刀盘拆下来,放在平板上矫正16把刀的平面,使它们基本上实现了一致。
他成了技改“专业户”
高国强在聚丙烯装置上进行了一项又一项技术革新,其中的技术含量,也随着他本人学历的提高和工作经验的积累,在不断提升。
1998年1号聚丙烯装置进行技术改造,年设计生产能力从7万吨提高到10万吨。改造实施后,挤出机的产量偏低,阻碍了改造成果的充分发挥。高国强带领攻关组,通过优选装置聚合工序所用的催化剂的品种,提高聚丙烯粉料的粒径分布,从而提高挤出机的造粒速度,解决了影响产量的“瓶颈”。
1999年2号聚丙烯装置进行增量改造。高国强主动向负责挤出机改造的德国WP公司专家提出建议,希望改造添加剂系统的控制程序设定,他提供了比原方案更合理的程序设定,他的方案被外方专家所采纳,并被他们用到其他国家的同类挤出机上。
两套装置在增量改造的同时,也引进了一批新品种的生产工艺,为产品占领市场、赢得高附加值创造了条件。但其中的高速纺专用料,却在试生产时屡屡遭受挫折,外方的专家也无可奈何。问题出在添加剂注入系统,但问题涉及的方面很复杂。高国强从2000年5月至2001年5月历时一年,组织专题攻关,进行了5次技术改进或改造,有设备的也有工艺的,解决了高速纺专用料的生产难题。现在上海石化的这个产品,已被制造聚丙烯高速纺丝生产线的外方专利商,定为中国市场的试车专用料。
高国强对引进装置作了一系列的革新,创造了巨大的经济效益,先后获得全国十大杰出青年岗位能手、上海市劳动模范、上海市建设工业新高地争先创优活动先进个人、全国劳动模范等光荣称号。
高国强讲故事
前面几段高国强的小故事,都是前几年的事了。他现在是聚丙烯联合装置的副主任了,谁也没料到,他竟然喜欢在管理工作中讲讲小故事。
高国强讲的是美国石油大王约翰·D·洛克菲勒出道前的一段逸事:洛克菲勒年轻时在一家石油公司工作,负责巡检并确认石油罐盖有没有自动焊接好。他在简单枯燥的工作中,想到能否将焊接剂减少一两滴?他终于研制出一种“38滴型”焊接剂,为公司创造了每年5亿美元的新利润。
他说:“我们应当学习洛克菲勒从平凡工作中寻找突破点的精神,以更积极的态度对待工作……”
高国强在岗位职务的转轨变型中,表现出对新事物有较强的适应能力,以及迅捷的发散型和逆向的思维能力。他说:
“近年来,我们装置的运转率达到亚太地区同类装置的一流水平,这是我们的强项,但成绩只代表过去,我们还要再接再厉。与先进水平相比,我们最薄弱的环节是能耗。我们2003年要重点攻关的就是电和蒸汽的降耗。目前还谈不上向先进水平挑战,只是努力缩小与先进水平的差距。搞好节能降耗,我认为,最关键的是我们生产一线的操作人员。只要广大员工都像石油大王洛克菲勒那样,为了节约一滴两滴焊接剂而锲而不舍地想办法,那么,我们装置的能耗水平也能够向先进水平挑战了。”
熟悉高国强的人都称赞他,说他是干一行、爱一行、干一行、好一行。更难能可贵的是,一个青年工人在消化吸收引进技术的基础上,还能改进和发展技术。他在技术问题上是向先进水平挑战,但在本质上是在向自我能力挑战,而如今岗位职务的变更,又使人生向更高的境界拓展。
石化分会供稿