电焊工高级技师陈景毅
身份:江南造船(集团)有限责任公司高级技师
陈景毅主要从事军品驱逐舰、潜艇、科学测量船“远望号”、液化石油气船、化学品船等高新船舶中的高压管道焊接工作。在多年船舶建造中,曾攻克了某驱逐舰螺旋桨上不锈钢与青铜异种金属的焊接,100㎜厚度铸钢件的裂纹修补等难题。在省部(市)级全国焊接技能大赛中多次获得好名次,曾荣获中国船舶总公司技术能手、中国船舶集团公司优秀青年人才、全国青年岗位能手、全国技术能手称号。
高招绝活:
2001年11月,公司承担了金山石化总厂70万吨乙烯改造工程储罐区,其中一只1500m3的球罐建造,球罐板材厚度达44㎜,焊缝累计总长度达840m,07mnNiCrMoVDR板质为国内生产的低温钢板材,产生裂纹倾向较大。在此之前,国内有二家企业承担过该钢材的球罐建造,都出现了裂纹,经返修无法成功,逼迫报废,造成了巨大损失。陈景毅承接后,结合球罐的专门焊接工艺,制定了一套独特的焊接工艺。采用合理安排每位焊工施焊位置,同步焊法、退火焊法,来回观察每位焊工的操作手势,严格控制整个焊接过程的焊缝温度。经过一个月的奋战,整个球罐焊接施工顺利完成。经劳动局和压力容器检测中心的严格测量,包括变形、外形曲率等数据全部合格,经磁粉、超声波、R射线对内在质量进行反复检查无任何缺陷,在球罐制造业中竖立了良好的口啤。
核潜艇压力筒的二只封头焊接,此封头材质为921钢板,封头直径为3m,厚度达到60㎜。由于设计要求封头单面必须焊接高800㎜,宽400㎜“井”字型格栅加强板,焊缝累计长度达220m,由于焊缝分布不均匀,增加了焊接变形的可能,按照设计要求变形不允许超过5㎜,所有角焊缝要求全焊透,并且进行超声波探伤。由于空间位置的狭小,人无法进入施焊,用常规的焊接方法无法施焊,陈景毅制造了焊接回转架,使封头转到最佳位置,又征得设计部门的同意,改变原有的坡口形式,解决了焊接位置的难点。在焊接相当集中的封头单面,焊接变形控制相当困难,又自行设计了“背部反变形法”,俗称加扁担法,焊后变形量在2~3㎜之间,有效控制了焊接变形。
焊接专业委员会供稿
电焊工高级技师陈景毅
身份:江南造船(集团)有限责任公司高级技师
陈景毅主要从事军品驱逐舰、潜艇、科学测量船“远望号”、液化石油气船、化学品船等高新船舶中的高压管道焊接工作。在多年船舶建造中,曾攻克了某驱逐舰螺旋桨上不锈钢与青铜异种金属的焊接,100㎜厚度铸钢件的裂纹修补等难题。在省部(市)级全国焊接技能大赛中多次获得好名次,曾荣获中国船舶总公司技术能手、中国船舶集团公司优秀青年人才、全国青年岗位能手、全国技术能手称号。
高招绝活:
2001年11月,公司承担了金山石化总厂70万吨乙烯改造工程储罐区,其中一只1500m3的球罐建造,球罐板材厚度达44㎜,焊缝累计总长度达840m,07mnNiCrMoVDR板质为国内生产的低温钢板材,产生裂纹倾向较大。在此之前,国内有二家企业承担过该钢材的球罐建造,都出现了裂纹,经返修无法成功,逼迫报废,造成了巨大损失。陈景毅承接后,结合球罐的专门焊接工艺,制定了一套独特的焊接工艺。采用合理安排每位焊工施焊位置,同步焊法、退火焊法,来回观察每位焊工的操作手势,严格控制整个焊接过程的焊缝温度。经过一个月的奋战,整个球罐焊接施工顺利完成。经劳动局和压力容器检测中心的严格测量,包括变形、外形曲率等数据全部合格,经磁粉、超声波、R射线对内在质量进行反复检查无任何缺陷,在球罐制造业中竖立了良好的口啤。
核潜艇压力筒的二只封头焊接,此封头材质为921钢板,封头直径为3m,厚度达到60㎜。由于设计要求封头单面必须焊接高800㎜,宽400㎜“井”字型格栅加强板,焊缝累计长度达220m,由于焊缝分布不均匀,增加了焊接变形的可能,按照设计要求变形不允许超过5㎜,所有角焊缝要求全焊透,并且进行超声波探伤。由于空间位置的狭小,人无法进入施焊,用常规的焊接方法无法施焊,陈景毅制造了焊接回转架,使封头转到最佳位置,又征得设计部门的同意,改变原有的坡口形式,解决了焊接位置的难点。在焊接相当集中的封头单面,焊接变形控制相当困难,又自行设计了“背部反变形法”,俗称加扁担法,焊后变形量在2~3㎜之间,有效控制了焊接变形。
焊接专业委员会供稿